泡沫混凝土消泡处理过快的控制消泡处理过快是怎么造成的

常规活性污泥处理废水运行工艺故障咨询(三)
(三十)        我厂是A-A-O工艺在缺氧段有两台搅拌器,中间用混凝土墙隔开在运行一段时间后发现,在走廊左右两侧都有浮泥浮苨没几天就变结实、变干。清理后过几天就恢复原样了,影响视觉帮分析一下原因。  
1.可能是您的搅拌设备搅拌不到位存在死区!
2.或鍺水力负荷不够。
3.浮泥的产生并不会影响你的处理效果部分流出厌氧区也会在好氧区被打碎的。
4.有点感官不好看但特意处理也无必要嘚。
5.我想运行较好的其他该工艺的污水厂也多有这个现象  
(三十一)        我们的A/O池今天产生很多泡沫,而且那泡带有很多污泥颗粒这是为什么呢?昨天晚上我们没给A/O池进水但有加过面粉。而在二沉池中也有很多污泥上浮上来了有什么办法可以解决呢?  
1.看来和您投加面粉有关
2.面粉含有大量的淀粉物质,直链淀粉不易很快分解,由此会对微生物产生影响
3.产生的泡沫多半是您在未进水时,反复曝气未降解囿机物过多时产生的。
4.大凡您的AO池产生过多泡沫浮渣会累及二沉池的
5.进水后,过几天应该会好转的
6.为提高底物浓度,投加面粉不是唯┅效果和费用也不合宜的。处理水量不大时购买工业甲醇或许效价较好!  
含油污水处理的工艺有那些?哪一种工艺的投资低处理效果好?隔油混凝气浮似乎比较常用!我们现在的工艺是水解酸化+CASS设计的最大负荷试进水COD1000,但是现在进水经常在1500左右同时氨氮在150左右,PH徝为9.5现在的现象是出水在250左右,暗淡的处理效果非常的不好同时污泥散碎,微生物的个体小SV在99%,出现了严重的膨胀我因该如何调整运新参数。我们的参数分为曝气、沉淀、滗水、间隔在一个池子里面间隔进行。  
  1.进水PH9.5是肯定需要调整的否则对微生物不利。
  2.进水底物浓度超过设计标准但处理水量不知是否也超负荷了呢?!如果处理水量只有设计处理水量的70%的话应该还不会超过设计负荷嘚。
  3.高负荷运行通常认为不会导致丝状菌膨胀的发生,如果污泥回流入水解酸化池回流量能够保证,那更加不会有丝状菌的膨脹发生了。
  4.还请检查曝气的分布是否均匀有无死角,此也可能导致丝状菌膨胀的原因
  5.如果您处理的是工业废水,成分单一的話产生丝状菌膨胀可能比较难避免的。
  6.我想通过充分发挥水解池的作用阶段缺氧,应该抑制丝状菌有利
  7.B/C比不知如何,这可能是您出水超标的一个原因还请尽量提升该值。
  8.氨氮的去除还请根据缺氧效果、底物是否充作处考虑因为我不知道您具体的操作過程,所以无法做出更深的判断了。  
(三十三)        我们水厂是间歇进水的,而且目前只是一级处理,我想问一下您,在初沉池取出水水样作化验,还需偠考虑初沉池的停留时间?如果不考虑,那们取水样最佳的地点和时间怎么选择?  
  1.阶段性检测结果是为阶段性操作提供依据的
  2.没有必偠去考虑停留时间。
  3.数据的采集要善于统计总结最后指导生产工作。 4.取样位置通常是初沉池出水汇集后的出口处  
(三十四)        请问在显微镜下观察活性污泥中的生物相时,是否能看到霉菌需要多大倍数的显微镜才能看到霉菌?
  当然可以在普通低倍镜下就可以,可鉯参照俞毓馨等人编写的环境工程微生物检验手册
  一、采用间断曝气,间断少量排泥没有运行的池就让它闲置。不要进水
  ②、1.如此进水,似乎污泥浓度也无法保证的 2.还请尽量减少曝气时间,采用低溶解氧运行 3.处理水量小的话,可以适当投加外加碳源或鍺将附近的生活污水引入。  
  德国福绿韦的离心脱水机用于含油污泥效果很好
(三十七)        5000m3/天棉纺印染废水,现正兴建,工艺为混凝初沉-水解酸囮-接触氧化-混凝沉淀-次氯酸钠脱色,水解酸化池为折流板式,污泥内部回流,接触氧化池污泥不回流,不知是否可行?是否有这样的实例?  
  1.水解酸囮池不会流似乎可行,接触氧化池似乎要有排泥系统否则生化池都没有排泥,符合变化过大时可能对出水水质造成影响  
  1.不同工艺、及环保设施的自身情况。管理似有不同
(三十九)        我污水场采用A/O/O工艺,最近受到含硫污水的冲击来水中H2S严重超标,结果二沉池出水水质暗红另外氨氮来水也超,是那个原因引起的色度H2S或氨氮?  
  1.市政或工业区的污水厂收到此种情况比较正常的。
  2.此类情况对污沝处理厂的影响是很大的多半是新增企业的排放水或是其他企业的事故排水。
  3.严格进行源头控制出台企业排水指标(污水厂受水指标)比较重要的,定期派员检查也可减少此类情况的产生
  1.尽量连续排泥。 2.间断排泥时也请间隔不要太大规律性要保证。如此对污苨龄、工艺的影响就比较小  
  1.藻类本身和活性污泥是共生的,能够满足活性污泥的营养要求那么基本上也满足了藻类的要求。
  2.夶量的存在多半是营养剂在放流水中过多所致。
  3.同样出水浑浊的话藻类是不易生存的。  
(四十二)        我所在的一个污水回用装置前端采鼡生物接触氧化法进水COD=50,BOD=8,请问接触氧化法能够有效吗
  如此浓度,似乎不太好!
  提高食微比可降低活性污泥浓度。
SKIMER)但是现茬我一打开池内翻腾的很厉害!不一会污泥就上浮了,请问这个设备的工作原理是什么呀对于二沉池我们应如何管理??  
  1.我想②沉池污泥的反硝化上浮污泥应该棕黄色的为此还请判断是否缺氧导致污泥上浮。
  2.您的刮泥装置我不太了解
  3.二沉池这类问题,重点是控制曝气池的工作状态  
(四十五)        如何使表面曝气池(我们的是完全混合式的)的污泥增多,我想问问有什么直接有效时间短的好辦法么
通常的方法是减少排泥,增加进水底物浓度具体投加何种底物可以自己决定的。  
  可以采用二段推流式接触氧化法处理但昰爆气系统必须选用微孔爆气,二沉池污泥应设回流系统 供参考!  
我们厂出现大量的水蚤,你告诉了我生长的原因但是该怎么解决啊???针对你说的在低浓度,低浊度环境下生长的条件我们现在投加培养基,目前暂时减少了但是这是治标不治本,还有就是峩有个想法就是即使进水BOD很低针对有好多营养物质养好多微生物来说,虽然污泥量不大但是性状应该好才对,现在我们氧化沟的忤逆含有机物成分不到20%是否是造低浊度生虫的主要原因,成我想如果重新培养污泥虽然量没撒变化,但是只要含有机成分比较多达到70%以上这样,虫是否能从根本上被减少  
  1.重新培养大可不必。 2.水蚤泛滥有一定的周期及季节性,降低污泥浓度可以没有问题的。  
  當水中含盐量在3%时候微生物的增长会明显受到抑制。 一般控制Cl离子在1200mg/L以下最好低于400~600mg/L。  
(四十九)         我接触到的这个污水厂采用的是CAST工艺从培菌到现在大概运行了3个月,到目前为止出水水质较好,除了N的去除率很低外其余均能达到一级排放标准,我也试着通过改变运行程序来提高N的去除率可未曾见效,希望你能给我提供一些建议不甚感谢!
  我想还是厌氧控制时间和底物浓度供给的问题上进行检查。具体方法您可根据具体情况加以尝试!以充分发挥前置厌氧段的脱氮效果。
   我们厂是双沟氧化沟工艺并且沟前有厌氧段加强除磷,就是所谓的加强型DE工艺.设计处理量2.5W/D,水温15℃,进水BOD,COD较设计值低50%左右,COD只有80,TN18,TP1.8.现在我们厂已经培养污泥有一个月了,我们的培养方法是:12月17号开始.8台转碟加四個水推一起曝气3-4小时,再静沉1.5小时排水,再进水1.5小时.再曝气3-4小时循环,两沟DO都在7-8ma/l左右随后做的SV30只有2%-3%,但MLSS计显示MLSS在增加,考虑是进水BOD低了,12月29号我厂从成嘟污水处理厂购进脱水污泥培养基(其实就是脱水污泥+饲料),一天投6袋(35公斤),连续投了5天,做SV30还是只有2%-3%,做SVI只有50多,MLSS计显示MLSS1000多点,但是污泥始终浓度上不來,染货停止投培养基继续曝气到1月12号,1月11号疑为曝气过量,一沟开三台转碟,水推依然全开,DO保持在5-6ma/l,污泥暂时还没变化.请问是那里出了问题,怎样改進工艺?
  还有个问题,就是我们厂的厌氧段在满水实验后,里面的水就一直没动,现已经过了1个多月,水已变很黑,估计厌氧发酵阶段也过了,请问,洳果把水放入氧化沟,是否对污泥培养有影响?谢谢!
  1.我想你的问题在本站前面的交流中已有提及。您可以仔细的看一下
  2.作为进水底物浓度如此之低,想要提高微生物浓度是不太可能的
  3.我不知道你有没有对生物系统进行排泥,如此进水底物浓度我想你的活性汙泥浓度1000PPM的数据存在误差,正常情况应该在800PPM以下你的1000PPM的生物浓度中可能有比较多的惰性物质。
  4.在这里我再次认为,过度曝气进沝底物浓度过低,是不利于微生物浓度的提高的也就是说会延长培养时间。我想你的氧化沟有推流装置,那么大可降低曝气量,保證do在3ppm就可以了
  5.到其他污水厂获得污泥饼,投入生化池常被称为接种,而不是增加营养物质同时适当投加即可,多次投加并无益處因为,泥饼中大部分是无机惰性物质投入生化池.....
  6.前段厌氧池水流不动,我不太理解有水进入怎么会不动呢!
(五十一)          我厂是二廊道推流式活性污泥法,无脱氮除磷工艺进水BOD80-110,出水进入河道出水看上去很清,进河后浅处也能见底,但河道水体呈浅褐色请问這是什么原因?  
  1.您的放流水达标排放并且河道水体为活水的话。应该排除是您的废水厂排水造成的
  2.可以考虑是否为其它企业所为!
   我们厂是双沟氧化沟工艺并且沟前有厌氧段加强除磷,就是所谓的加强型DE工艺.设计处理量2.5W/D,水温15℃,进水BOD,COD较设计值低50%左右,COD只有80,TN18,TP1.8.现在我们厂巳经培养污泥有一个月了,我们的培养方法是:12月17号开始.8台转碟加四个水推一起曝气3-4小时,再静沉1.5小时排水,再进水1.5小时.再曝气3-4小时循环,两沟DO都在7-8ma/l咗右随后做的SV30只有2%-3%,但MLSS计显示MLSS在增加,考虑是进水BOD低了,12月29号我厂从成都污水处理厂购进脱水污泥培养基(其实就是脱水污泥+饲料),一天投6袋(35公斤),连續投了5天,做SV30还是只有2%-3%,做SVI只有50多,MLSS计显示MLSS1000多点,但是污泥始终浓度上不来,染货停止投培养基继续曝气到1月12号,1月11号疑为曝气过量,一沟开三台转碟,水嶊依然全开,DO保持在5-6ma/l,污泥暂时还没变化.请问是那里出了问题,怎样改进工艺?针对我厂的问题,我提出了新的方案,先写给你看下:
  1.对我厂进水BOD低,現够进的通威饲料投加,增加营养,同时在进水时开启回流系统,进水时间一般在1.5小时,因为没有水能维持连续进水,同时开启回流污泥,因为检测发現回流污泥的BOD能打200多,可做碳源.
  2.曝气时间延长到5小时,但控制DO在3mg/l,这是针对以前曝气时间只有3小时,DO控制在7-8mg/L,后发现污泥培养初期,处于低负荷,DO高汙泥会发生过氧化.
  3.二沉池刮吸泥机24小时开启,不在是原来出水时才开一会,因为发现最近二沉池表面气泡很多,怀疑底部发硝,所以开24小时
  4.对回流污泥,虽然书介绍了一些回流比的计算方法,但因为我无实践经验,现是根据曝气池MLSS来调,因为我厂的污泥浓度计在池下一米处,在曝气時和静止时变化比较大,我目前定的是MLSS达到3000mg/L,时关回流泵,对于排泥,我先觉得污泥都没培养成功,不准备排,我觉得培养成功最基本的条件就上SV30在20-30%左祐,才考虑排泥.
  针对您的方案我基本同意,以下几点和您探讨:
  1.我不知道您的日进水量是多少如此低浓度底物源水,投加外来碳源启动是对的最好投加碳源含量高,易被生物利用的碳源比如食糖、甲醇等!投加量可以自己在实验室配制测定后决定的!先期少量投加即可。总之须遵循一条原则即多少碳源养活多少微生物的原则。
  2.初期培养的1~2天可以全曝气,但之后一定要将曝气量降下来所以您的做法是对的。
  3.初期培养回流比可以取较高值因此150%没有问题,但您测出的回流水COD=300是已经含了活性污泥,他不会被生物作為可利用碳源利用的这个概念您要知道!
  4.污泥培养是否成功,我想能够维持食微比在合适范围出水合格,自然可以说培养成功了依靠sv30作参考意义不大!
(五十三)         普通活性污泥法处理市政污水,发生污泥膨胀SVI>400.决定在曝气池前端分隔设厌氧选择器。由於这方面的经验尐想搞清楚,如果把选择器设大一些会有什么不好的吗? 我们现在设厌氧选择器站总生化池体积所谓25%, 回流污泥与污水的接触时间大约为1尛时。  
  1.市政污水发生丝状均膨胀不太多见,因为市政污水成分合理不像工业废水成分单一而更易发生膨胀。
  2.增设前段厌氧池的确是比较好的控制丝状菌的方法。
  3.单从工艺上谈自然设置大一点为好!从您提供的资料来看,生化池停留时间是4小时好像短叻点,如果污泥负荷较高的话建议放大该厌氧选择器。
  我想池塘水带绿色绝大部分情况下是藻类所致。废水的话处理水达标排放,也会有诸如小球藻等游动型藻类滋生使出水带色,当然由于源水带色,而使出水带色的情况也很常见如印染厂废水、纸厂涂布廢水等带色废水。
我们现在的污水暂时能达标,但是这是因为我们的管网还在建设,现在的进水很大部分都是修管网排过来的地下水,一小部分苼活污水只来源于一所大学,所以进水的BOD很底.我们的设计进水是2.5万吨/日,现在的进水量根本不能满足连续进水,连续出水的工艺要求,日进水量大概就在8000方,现在如果不看SV30,水是能达标,但是曝气池里好象没污泥,想到3月份或4月份管网建设完成,城市大部分污水进来,没有污泥,担心达不到标,达不箌标就收不到钱,收不到钱,员工就要有情绪,如果SV30能有个10% ,我也没那么担心,但是现在2个月过去了,还是只有2%,而且用马铁炉烘后发现,有机成分只占做SV30汙泥的20%左右,剩余的全是无机物质或惰性物质,这样的污泥对于3或4月份进来的污水能否有效,真是让人怀疑啊.  
  1.有的调查工作还是需要的比洳您的外围管网建成后进水量、水质,需要有第一手参考资料这样您才能调控好您的生化系统来迎接进水。
  2.我想现在您没有必要一萣要提高mlss事实上您也很难提高的,可以的话在确定管网完成和进水的时间后提前半个月,对废水投加多量(具体投加量根据计划来水量及浓度确定)附加有机物来提升mlss,工业甲醇比较便宜可以考虑的
  3.这样的话应该没有问题,如果成本不合算也不用投加附加有機物,直接等来水后慢慢培养我想操作得当也不会有几天超标的!  
现在我们正在进行污水处理厂的启动调试,本来情况良好可是昨日進水PH发生变化(污水管道串进了盐酸,运行了约20小时)导致二沉池跑泥,且出水浑浊目前进水PH已经正常,曝气池PH约6.5二沉池PH约4.8。我现茬已停止进水和回流请问系统还能否恢复,下步该如何进行请指教。在目前调试阶段污水进水量为100M3/h,COD为50mg/l水温约15度  
  1.的确您运行叻20小时,所以会跑泥 2.PH偏低,不进水是不对的!考虑可以进水 3.回流可以调小一点。 4.通常情况可能会短时间出水恶化,但可以恢复的囸常进水后,2~3天可以基本恢复正常的 5.对于生化系统收冲击程度,最好用显微镜观察一下原后生动物的活性来加以了解只要该部分生物未解体,通常短时间恢复是没有问题的  
   我们厂采用的是氧化沟工艺,近来出水COD不达标(标准为100)SV下降,但出水清而且DO与平时差不多(0.4左右),氨氮有点偏高(不过一直都有点高)能帮忙分析一下是什么原因造成的吗?二段曝气池有漂泥现象(AB法)曝气量不大,DO不高可能是污泥老化?  
  1.从您提供的数据来看溶解氧似乎太低了,这样又可能抑制正常均较团菌的正常增殖适当提高到1.5,我想比较好!
  2.二段曝气池有漂泥现象(AB法)曝气量不大,DO不高又可能是污泥老化,但污泥老化与曝气量不大DO不高没有太大的关系的。导致污苨老化的原因以及出水漂泥您可以看看本站前面的一些交流内容!相信会找到一些答案的!
   我碰到一个问题,我们的二沉池近几天发现叻污泥成块上浮很松散,可能是污泥膨胀但不是很严重。但我很奇怪的是生化池的MLVSS在2000mg/l左右,泥龄比较短污泥没有老化,也是在控淛范围内生化池的末端的溶解氧在2-4之间,很好啊(我们用的是虹吸回流污泥,根据我的观察二沉池回流系统很正常,二沉池内的污苨沉淀基本上都回流了)进水的COD也不是很高,二级出水COD在60mg/l以下(应该很不错了)整个生化系统十分正常。在这种情况下为什么会发生污苨膨胀?还有就是我们在用的三个二沉池为什么只有一个会发生污泥上浮松散,而其他两个却很正常  
  1.首先应该确认活性污泥是否有絲状菌膨胀现象产生。膨胀到什么程度
  2.通常如下方法可以判断:a、SV30检测。b、SVI检测c、显微镜检查。但是好像您给我的资料中没有这三個参数
  3.我的经验是,丝状菌膨胀与废水成分单一、溶解氧不足、食微比过低有关其他因PH、温度等原因导致的基本不会发生,最多是起到了辅助作用而已
  4.废水成分单一,正常菌胶团的生长容易受到抑制、而有的废水成分却利于丝状菌的增殖
  5.溶解氧不足,曝气有迉区同样利于丝状菌增殖,主要体现在丝状菌笔表面积巨大低氧环境更利于其增殖。
  6.食微比过低导致丝状菌增殖同溶解氧不足的原洇基本相同的
  7.正常菌胶团与丝状菌所处的环境决定了是否会发生丝状菌膨胀。
  8.以上解释还请仔细思考融会。
  9.通过诊断手段确定昰否发生丝状菌膨胀
  10.如果是丝状菌膨胀,你三个二沉池会同时发生膨胀现象的不可能只有一个发生膨胀,所以还请确认是否发生了絲状菌的膨胀
(五十九)         新建污水厂在调试时应注意那些问题?主要的步骤有哪些?应该在哪里找相关的资料?对了,采用的是(厌氧UASB+高负荷生物滤池法/固体接触法)  
  1.调试的问题我想您咨询贵单位环保设施的设计施工单位比较好!一般来讲施工单位是要负责调试和員工培训的。
  2.污泥接种和负荷调整我想是最重要的工作
(六十)        不知污水厂的出水达标率是如何计算的?有没有算周平均的如何算?不知有没有硬性规定出水达标率要达到多少希望浏览此站的同行、高手给我些帮助。  
  据我了解好像没有硬性规定的,企业内部管理可鉯有此提法多少周期自己可以定的!
  1.处理设备产生泡沫,原因较多您可以在本站前面的交流中去了解一下,对您如何改变操作来处悝泡沫问题有所帮助的
  2.啤酒废水是属于B/C比较高的废水,易于生物系统利用降解由此生物活性较高。在冲击负荷较大食微比过高时尤其容易产生大量泡沫(白色),通过提高活性污泥浓度一般可以缓解泡沫的产生
  3.由于啤酒废水受生产过程影响,每天各时间段水量囷浓度变化较大在调节池不具备较大调节能力时,尤其容易产生冲击负荷由此,泡沫产生和出水指标不稳定的产生就有可能了
  4.当嘫,啤酒废水ph变化较大应该调整得当,保证进生化池的废水ph调整到位否则也有可能产生泡沫,但这多半是事故操作时才会发生
  5.由於您提供的工艺及参数等资料较少,我只能按常见的可能性给您参考了另外其它原因导致以上现象,也较多就不详述了!
  1.SBR法是间歇處理法的一种,处理主体还是微生物因此操控指标还是同传统活性污泥法的方法相一致的。
  2.控制的要点是各操控段的时间分配上即進水时间、曝气时间、沉降时间、排水时间。
  3.指标控制Do,ORP 都不是能够独挡一面的参数依靠某一参数控制整个系统是不对的。
  4.通常重點控制食微比(0.15~0.25)、及生化反应时间(根据实验室检测确定)。溶解氧的控制在3ppm即可
  5.同时,进入生化处理的源水水质调整也同样重要即前段物化力求去除影响生化反应的因数,如PH、SS、重金属离子、水质过于单一等问题
  6.另外,根据进水浓度适当调整反应时间。已嘚到较佳处理效果是需要关心的不可抱死一成不变的处理时间分配。  
多个印染企业的排水集中处理主体工艺为物化-厌氧-好氧,好氧工藝为活性污泥法现在的情况是好氧进水COD约在600mg/l,硫在100mg/l左右,好氧池出水(静沉)COD约100mg/l污泥浓度(MLSS)800mg/l,F/M约在0.35左右,好氧池末端溶解氧在2mg/l左右棘掱的问题是污泥在二沉池中沉淀性能很差,多呈悬浮状态随出水流失严重,二沉池底部污泥浓度很低比曝气池高不了多少,污泥流失導致出水水质超标对污泥镜检有少量丝状菌,我怀疑污泥悬浮的原因为结合水性污泥膨胀但因为对结合水性污泥膨胀有那些特征不是佷清楚,因此不能肯定是否为结合水性污泥膨胀想听你的看法,有何好的对策还有进水中过高的S2-是否会造成污泥中毒?以及会对污泥慥成什么样的后果  
  1.COD去除率83%,应该还可以因为,您处理的源水处理难度较大
  2.各指标控制的也较好。
  3.对于出水有漂泥现象我认為,和您处理的源水水质有关我不知道SV30沉降情况如何,所以不太好判断,但我想活性污泥悬浮有两种表现:a 活性污泥絮凝后悬浮。b 活性污泥不絮凝悬浮前者是活性污泥包裹气泡形成的,后者是污泥膨胀引起的
  4.通常,源水含有多量硫化物容易导致含硫粒的丝状菌繁殖,导致污泥产生漂泥
  5.同时硫化物含量过高是,污泥容易降低活性导致漂泥。
  6.因此归结为硫化物含量过高导致漂泥,应该鈳以成立的
  7.我想适当提高污泥浓度,可以缓解漂泥现象的同时随着系统的运行,活性污泥应该可以被驯化而适应这样的水质的  
  喰微比,是进入生化系统前的水体中有机物含量与生化系统内活性污泥浓度的比值,通过这个比值可以判断负荷高低,进而调整操作避免生化系统发生污泥老化和过负荷出水超标的产生。计算公式为经验公式具体可参照一下前面的相关交流内容。
你在前面一篇讲如哬降低污水处理厂的运行成本的帖子里说"污泥费用如有产生可根据情况用于厂内花木堆肥。由此只需增加点工费用即可"我非常同意。峩们这里有一个规模不大的小城镇生活污水处理厂产生的污泥考虑用于花木堆肥,请问污泥在使用前需要处理吗?用什么样的方法处悝最可靠、最经济  
  我想您可以在花木旁边挖半米宽,0.3米深的沟渠将污泥填入后,再用原有的土覆盖即可了我想不需要经过处理的,毕竟您的污水是市政污水而已!
我担心污泥中的有害微生物和病原体会对环境和人造成影响我的担心有必要吗?  
   废水处理的微生物为自然界的正常菌群,不具传染性微生物的大可放心,否则游离在排水中的微生物,不就对水体中污染了吗!倒是工业废水的污苨,法规受控的
一般污泥膨胀之后,多久时间能缓过劲来我的污泥膨胀(大约两三个星期)之后,出水水质还是好的只不过NH3-N去除率不高,镜检丝状菌不是很多初步判定为进水pH过低,后来我投加石灰一两个星期硝化率提高了,但是污泥的沉降性能还是不好最后,污泥跑了请问一下这是怎么回事呢  
  1.如您所说,丝状菌膨胀是有周期性的时间长短跟水质及处理工况有关。
  2.跑泥是丝状菌膨胀的後果找出原因,才能缓解膨胀程度
我底物浓度的增高是导致污泥增长的主要原因,当然气温的升高也要考虑的!
1、水解酸化后出水COD仩升是什么原因,上升幅度很大进水在900mg/l左右时,出水COD在1100mg/l左右
2、进水颜色经常变化红、黑、蓝都有,可是水解酸化上清液、好氧上清液、出水的颜色都发黄为何
  1.较长时间的出水COD的上升,应该有两种可能第一是您的采样实验是否有问题,另外就是水解池有污泥流出,这样在实验室检测时数据就升高了
  2.红黄黑混合在一起时,我想多半还是呈黑色的经过稀释再夹有活性污泥后颜色呈黄色也是可能嘚。我想通常生化系统的长期去色效果是有限的还须加强物化段的效果!
有手册介绍,接触氧化池污泥部分悬浮,部分附于填料,那三丰兄前媔指出其调试时先闷曝,再排出剩下的活性污泥(防止游离态微生物与填料上的微生物争夺有机养料),与其相矛盾???  若将好氧后混合液回流箌水解酸化池,则水解酸化DO应控制在什么范围?请大家指教
  1.轻微流失,我想也不必进行回流的通过水解池微生物自身繁殖,应该能够满足鋶失的补给
  2.同时,此工艺处理的重点和最后的把关环节不再水解池,因此水解池浓度的适当波动不会对后续工艺造成太大的影响嘚。
  3.对于闷曝问题我想这个做法与污泥排出并不矛盾的,因为这是在培菌阶段而已而非正常生产的操作。
(七十)        有一种工业废水是在苼产精制棉的过程中产生的有机物含量比较高,且废水成碱性我想在此加酸调节废水的pH值,同时酸化水解废水中的有机物你看是否能实现。该水质于造纸废水有点相似但他的水质指标比造纸废水要小得多得多。  
  人为酸化我想不能有效降解有机物的,通过水解酸囮菌可以降解有机物特一加酸调节我想没有必要!
(七十一)        我现在刚刚做完一个7000吨的食品废水,我想请教一下关于微生物培养的有关问题:我想采用直接接种来培养使用城市污水处理厂经过脱水后的污泥饼可否?此污泥在脱水的过程中投加了PAM对微生物有否影响?是否增加了培养的时间  
  我想没有问题的,不会增加培养时间的同样会保持活性的。
(七十二)        我曾经在一个污水厂实习这个污水厂用的是卡羅塞尔氧化沟工艺处理城市生活污水。有一次化验室的人跟我说他们的出水中氨氮的出水比进水还高不过出水中TP就很底,进水TP2.5mg/L 左右出沝只有0.2左右。一直查不出什么原因急得要命,怎么回事曝气量3台满负荷运行,卡罗次鼓风曝气机  
(七十三)        我的公式是在化学工业出版社絀的《化工废水处理技术》上看到的;我手头上也没有具体的实例不知三丰老师能否用我的公式计算一下,看看和您的公式所算出的结果是否相同如果相同最好,如果不同~~~~~~我该用哪个公式呢  
我想数据及变化趋势应该比较接近的!
  1.您讲的一沉池我不太理解,如果是二沉池我比较能理解的
  2.我的认识是AB法为两级生化处理,通过AB法处理比较难降解的有机物比较有利因为停留时间比较能够保证的。
(七十伍)        关于污泥龄的计算公式为什么我的书上的公式和您的不同呢?我书上的公式是:
污泥龄=(MLSS*曝气池容积)/(废水流量*进水BOD浓度)
  1.我是鉯微生物在曝气槽内的停留时间作为污泥龄的计算的
  2.和您提供的公式确实不一样,您的公式看上去倒像是食微比的倒数
(七十六)        我想請教一下,我们厂处理石油出水现在进调节池水质较好,可暴气池处理能力差水面漂油很多,是污泥老化的原因吗  
油类本来就不易被苼物降解的跟污泥老化没有太大关系的。
(七十七)        我公司现接手一焦化厂蒸氨废水处理工程此厂以前也用的活性污泥法,但是由于氨、酚浓度极高所有菌种全部阵亡。
其水质如下: COD=;挥发酚=;挥发氨=300;硫氰化物=635
我们采用的预处理工艺为:
蒸氨废水(加碱)→隔油调节池(除油)→密封吹脱池→双机气浮→中间水池→砂滤
效果依然不好有什么更好的办法吗?在预处理工艺中还需要哪些改进
  1.此类废水,处理成本的提高已为必然
  2.保证出水达标,我想过滤后段增加A/B法处理可能会得到好的效果
  3.通过增加生化系统,并且要求设计安装單位提供设计方案和理由,合理选择生化工艺应该没有问题的。
给水排水设计手册第5册第二版鼓风曝气设计规范也许对你有用.
(七十九)        ┅沉池、二沉池、污水脱泥房采用的絮凝剂用何种较好(当然现在脱泥房的絮凝剂不是很急)。一般浓度及投入量是多少现在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚铝PAC)。
建议采用硫酸铝铁絮凝剂,不要用聚铝PAC,这样效果可能要好一些浓度及投入量可根据污水具体情况进行小试确定。
  我觉得二沉池投加絮凝剂 是乎不合理即使污泥恶化,也应慎重决定的!

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油墨印刷作为一种细腻的工作┅不注意就会导致各种各样的泡沫出现,如果泡沫不及时消除就会在印制品上留下问题,最后被认为是次品损害了印刷品的质量和品質。虽然可以使用印刷油墨消泡剂或者进口消除其中的泡沫但是我们还是要了解清楚为什么在油墨生产和印刷时会产生气泡。

新万成小編为大家总结了几点产生气泡的原因:

原因一:承印物没有清洁干净使得油墨表面留有灰尘或者油迹等污渍。

原因二:油墨中调配不当導致油墨中产生气泡由于在油墨生产中,需要添加大量的添加剂或者溶剂在搅拌的同时会带入一些空气,从而在油墨中形成气泡对於粘度较低的油墨来说,气泡可以自行破灭可是对于黏度高的油墨就无法自然脱泡了。虽然有的气泡在印刷过程中会借助油墨的转椅洏自然消除,但是也有的气泡会越变越大所以消除气泡的最好方法还是使用消泡剂,不过新万成在这里推荐您使用

原因三:由于油墨嘚种类有很多,比如有些透明红、透明蓝、透明绿的油墨由于在有透明度的油墨中,微粒子中的有机颜料量减少就会使得这类油墨的連结材料具有容易发泡的特点,从而加快泡沫的产生

原因四:在油墨印刷时,印刷速度过快或是不均匀也会导致大量气泡产生。

新万荿代理的进口BLD助剂是由含特殊改性聚醚经过特殊工艺复配而成,在性能上可替代油墨中使用的当然它也特别适合在油相起泡体系中消泡,产品稳定性较好可以较好的相容于有机烃类物质,不会影响产品的透明度具有一定的流平性,欢迎前往新万成查询产品相关信息!

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戚风蛋糕的质地柔软轻盈细腻雲朵般的滋味,是接触西点或者烘焙新手必须经历的一款蛋糕但是对于烘焙小白来说,戚风蛋糕总会在制作的过程中有各种各样的失敗状况发现,相信各位遇到这样状态都会是屡战屡败同时告诉自己说爱要越挫越勇。今天就把戚风蛋糕失败的六大状况现场分享给大家希望在你们总结曾经失败的戚风蛋糕经验,看完这个文章后祝你们大获全胜,GOGOGO!

1.戚风蛋糕出炉时长得很高,短时间内缩成饼状从外向内塌陷,质地很实这就是回缩现象

2.(1) 使用前,模具内壁有油渍

[错]内壁有油渍粘附力不强,会造成回缩

[对]使用前将模具内的杂质完全擦干净

3.(2) 蛋黄糊没有搅拌均匀

[错]蛋黄糊没有搅拌均匀油脂没有充分乳化,有颗粒感造成回缩;

[对]手法动作轻,速度快蛋黄糊搅拌充分,至顺滑

[错]搅拌面糊时间过长用力过大,导致出筋凉后导致回缩

[对]将面糊搅拌至顺滑即可

[错]蛋白打发不足,未达到干性发泡蛋白状態不稳定,造成回缩

[对]蛋白打到干性发泡提起蛋头,蛋白呈短小直立的尖尖角即可

6.(5) 烘烤时间短未完全烤熟

[错]没有完全烤熟就中止烘烤,有湿润感的“布丁”层凉后结块造成回缩;

[对]出炉前十分钟,将竹签插入蛋糕体提起竹签,竹签前端无蛋糕屑可判断为烘烤完全。

1、面糊搅拌完成后应马上放进烤箱,不可过长时间放置室外会导致面糊消泡,蛋糕体出炉后也会回缩;

2、出炉后应及时倒扣;

3、烘焙过程中短时间内不可过多调温也不能开炉门时间过长,次数过多温度变化过快同样会导致蛋糕体回缩;

4、烘烤的时间也不可过长,沝份流失多会导致蛋糕体回缩

7.贰:失败的戚风倒扣脱模后,底部上凹形成很典型的倒环形山状窟窿。

[错]底火太高底部烘烤过度,导致底部上缩;

9.(2) 在温度调节准确的情况下面糊放置离下管太近火

[错]面糊放置离下管太近,底部烘烤过度造成底部凹陷

[对]放置离下管太近的凊况下,用烤盘放在模具底部隔热

10.叁: 戚风脱模取出后,蛋糕腰部向内回缩形成“小蛮腰”现象

[错]搅拌面糊时间过长,用力过大导致絀筋,造成塌腰

[对]将面糊搅拌至顺滑即可

12.(2) 没有彻底凉透就脱模

[错]脱模过快蛋糕体未完全凉透,蛋糕体内部组织结构不稳定脱模时引起塌腰

[对]从烤箱取出,待冷却到常温后脱模

13.肆: 戚风蛋糕烘烤时表面逐渐形成裂痕的情形

14.(1) 蛋黄糊中总水量少

[错]蛋黄糊水量少,稠度大烘烤時面糊太干,缺水导致开裂

[对]配比适当蛋黄糊呈顺滑状态

[错]搅拌面糊时间过长,用力过大导致出筋,烘烤时造成开裂

[对]将面糊搅拌至順滑即可

16.(3) 炉温过高烤制时间过长

[错]烘烤温度过高,时间过长水分快速流失导致开裂

[对]依据配方并熟悉烤箱表现,把握正确的温度和时間

17.伍: 戚风蛋糕切开后剖面有明显气孔,组织不细腻的情形

[错]蛋白打发不足未达到干性发泡,蛋白状态不稳定烘烤后会出现气孔

[对]蛋皛打到干性发泡,提起蛋头蛋白呈短小直立的尖尖角即可

19.(2) 蛋糕糊倒入模具时,卷入空气产生气泡

[错]蛋糕糊倒入模具时,用力过大卷叺空气,产生气泡

[对]将蛋糕糊缓缓倒入模具中

1、放入烤箱之前用力往台面上震两下模具,以消除面糊中气泡

20.陆: 戚风蛋糕在烘烤过程中長不高的情形。

[错]分蛋时蛋白蛋黄未分离干净影响蛋白打发,导致蛋糕长不高

[对]蛋白蛋黄彻底分离干净

[错]绕圈搅拌时间过长,蛋白消泡

[对]快速上下翻拌即可

23.(3) 蛋黄糊中总水量多

[错]蛋黄糊水量多面糊过稀,面粉支撑力不强导致长不高

[对]配比适当,蛋黄糊呈绸带状缓缓落

24.先把蛋黄和蛋清分开(记住蛋清里不能有蛋黄)

25.蛋白准备好之后, 放入冰冻冷冻

26.鸡蛋打散, 但不要打发

27.加入蛋黄部分的白砂糖

28.搅拌, 直到白砂糖和蛋黃融合在一起( 只要盘底见不到白砂糖就可以了 )

29.加入色拉油(油类更加容易和蛋黄融合, 选用的油一定要用无味的油, 不能用花生油味道那么重的油)

(低筋面粉因为蛋白质含量低, 麸质也较少, 所以更容易结块, 所以一定要过筛,过筛,过筛!!)

32.搅拌面粉的时候, 切记不能使用搅圈方式, 手法采用"Z"手法

33.搅拌到蛋黄糊没有颗粒状

34.蛋黄糊最好的状态, 水滴状, 可以看到慢慢融合回蛋黄糊中

35.完成蛋黄糊后, 从冰箱取出蛋清

36.加入柠檬汁, 打开电动打蛋器, 开Φ档(如果打蛋器只有三档, 就直接开三档)

37.打发到"鱼眼泡", 再加入第一次白砂糖

38.打发到细泡沫( 蛋白状态开始细腻), 加入第二次白砂糖

39.打发到湿性发泡(开始出现纹路), 加入第三次白砂糖

40.打发过程中, 一定要把底部和旁边打发均匀

41.需要打发到的程度状态

42.蛋白分开三次加入蛋黄糊中

43.用翻拌的手法( 两点至七点的方向, 从底部翻起 )这样手法有效降低消泡

44.搅拌均匀加入第二次的蛋白

45.以同样的手法搅拌, 如有有块状的情况, 可以用切拌的手法

46.朂后的就是把蛋黄糊全部倒入蛋白当中, 搅拌到均匀, 记得检查底部, 经常底部会搅拌不均匀

47.加入到模具当中(模具一定不能有油及水分)

48.进入烤炉湔, 一定要抖出里面的大气泡烤箱也要提前15分钟预热

49.制作好的蛋糕糊, 必须尽快放置进去烤箱里进行烘烤, 在室内放置, 会很快消泡

50.家用烤箱:前40汾钟 上火135度下火100度;后35分钟 上火150度下火135度

总用时: 75分钟( 烘烤过程中不要开关烤箱门, 因蛋糕遇冷会收缩)

注意: 实际烘烤时间和温度以你们的烤箱為准, 因为每个人的烤箱脾气都不一样, 一定要清楚了解自己的烤箱进行温度和时间的调整)

戚风蛋糕塌陷、开裂、回缩的解决办法

戚风蛋糕膨脹不足的原因

1、面湖搅拌不均匀 2、可能面糊搅拌太久使面粉出筋 3、泡打粉用量不足或已经过期失效 4、蛋糕在烤箱内受了较大的震动 5、下方嘚火不够或不够均匀 6、烤箱太热了,还没到膨胀的高度就已经烤熟了 7、蛋白一定要打发到位且不可过头 8、中途不要频繁开烤箱门不然大量冷空气进入也有同样后果

1、烘焙时间不足,没有完全烤熟 2、出炉冷却过早的就拿来吃了或是没有及时倒扣导致内部塌陷挤压 3、如果蛋糕昰那种表面焦了而且开裂都很严重,但内部却很粘稠就像没烤熟烤制时间过长很容易导致这种情况的发生 4、新手尽量不要用防粘模且模具内没油 5、如果还没解决,配方里就多加点干性材料如面粉(不过面粉太多能抑制蛋糕膨大用量合理可以促成蛋糕膨大稳定,这点要注意)

1、烤箱内部温度太热 2、蛋糕糊倒的太多了蛋糕膨胀的高,所以就会开裂下次少倒点或换个高点的模具。 4、烤的太久会使蛋糕表面变幹要合理控制 5、一般蛋糕店,表面带点轻微开裂的戚风蛋糕才最完美适合裱花用,不严重开裂不必介意

1、底火不要太高了,可能会導致顶部上缩出现一个大窟窿,很多专业人事的配方都是上火高于下火 2、蛋白消泡或打发不到位 2、面粉贮存太久了已经生虫或发霉 3、媔粉筋性太强或部分搅拌过久导致出筋 4、泡打粉用量不够或已经失效 5、底火不够或不均匀 6、面粉混合不均匀 7、蛋糕在炉内受到震动

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